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烟气脱硫过滤装置的一般问题

发布时间:2017-09-15 16:39:27 7年前 热度:1895

过滤器脱硫装置进入试点阶段,但在整个试验过程中仍然显示出许多问题,思滤通过技术改进逐步完善和解决。

①拥挤造成的灰分浓度。中断维护反复堆积在系统研究中,集中发现塔式案例更加严重。基于总结分析,发现灰分含量较高,灰分是影响晶体形成的主要因素,导致灰分积累。试验表明,受控循环灰分吸收溶液含量低于2%,疏水酸铵盐形成较大的固体颗粒尺寸,离心机处理单元能够在脱硫塔后系统正常工作。改造5#〜8#炉过滤器,3台电除尘器进入袋式除尘器,入口气体粉尘含量从500mg / m3降至50mg / M3,从源头减少烟气中的灰分含量,使脱硫器运行负载运行时间大大提高,

②氨逃逸问题。原设计每增加脱氨塔吸氨段,运行一段时间,发现氨逸出较严重,约1.5 s。优化稀疏除油(液氨)加一位和规模,主要从原设计到氨的吸收调整点到氧化,氧化浓缩均与氨成比例地实现。在确保效率的前提下,氨氨消耗量下降,氨排放指标标准下降。在2009年全年,排放NH3的湿烟气达到8. 043mg / M3,如下。通过物料平衡计算,烟气中预期的氨含量为2.63mg / M3,几乎为1.886。

③浓缩循环喷嘴堵塞问题。脱硫塔二次循环运行后一段时间的交通量将逐渐下降到300T / h以下,缉获了翟发现浓缩喷嘴堵塞现象。测试结果发现,硫酸铵晶体是主要成分的阻塞。在结晶体系条件下降低灰分含量,高固含量的硫酸铵快速结晶,喷嘴堵塞。首先优化浓缩喷嘴在塔架结构和布局上,改造喷嘴,连接管然后固体浓度在控制系统中,通过定期采样和分析跟踪系统中固体含量的解决方案,在二次循环中加入过滤器,定期清洗过滤器,减少喷嘴在塔中的堵塞,

④控制设备腐蚀问题。对于泵,阀门,管道,钢铁腐蚀现象,按纪律,加强运行维护,加强技术研究基本了解系统腐蚀,侵蚀等部位的主要原因。专注于设备腐蚀和缓解措施和设备的实施经过积极的对待,以消除抛锚滴漏,避免与腐蚀性直接接触。另外,已经开发了一些类型的设备,用于物料计划循环泵叶轮,泵壳和离心机筛等原料替代了316L高性能的2205双相不锈钢零件用于泥浆管,阀门,管件等易受攻击严重侵蚀部件更换高性能FRP材料。

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